第35集:《技术共享交流》

一位来自四川的李老板指着缫丝机的传动装置问道:“苏老板,这部分装置看起来十分精巧,我们厂的缫丝机在这方面老是出问题,导致丝线粗细不均。你们在使用过程中有什么好的解决办法吗?”

苏半城的技术骨干笑着回答:“李老板,我们在这传动装置上做了些改进。我们将原本的单齿轮传动换成了双齿轮传动,这样能更好地保持传动的稳定性,丝线粗细不均的问题就得到了很大改善。而且,我们还在齿轮表面添加了一层特殊的润滑油,减少磨损,延长使用寿命。”

李老板听后,恍然大悟,连声道谢。

与此同时,其他同行也纷纷分享着自己的经验。一位来自江苏的王老板带来了他们自主研发的缫丝机温度控制系统。他介绍道:“我们发现缫丝过程中,水温对生丝质量影响极大。于是,我们研发了这套自动温度控制系统,能根据缫丝的不同阶段,精准调节水温,生丝的品质提升了不少。”

众人听后,纷纷围上去仔细研究,赞叹不已。在这样热烈的交流氛围中,大家不仅学到了他人的先进技术,也对自己工厂的缫丝机改进有了新的思路。

四、合作攻克技术难题

在技术交流过程中,大家也遇到了一些共同的难题。比如,缫丝机在长时间高速运转后,容易出现部件老化、故障频发的问题,严重影响生产效率。面对这一难题,技术交流小组决定联合攻关。

各厂选派了最优秀的技术人员,组成了一个临时研发团队。他们在一间临时搭建的工作室里,日夜研究缫丝机的结构和性能。苏半城更是拿出了自己的一部分资金,用于购买实验设备和材料,全力支持研发工作。

经过数周的努力,研发团队终于取得了突破。他们发现,将缫丝机的关键部件采用一种新型合金材料制造,不仅能大大提高部件的耐磨性和耐高温性,还能降低故障发生的概率。而且,通过对机器整体结构的优化,减少了不必要的运转部件,进一步提高了机器的稳定性。

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当这个新成果在各厂进行推广应用后,各生丝厂的生产效率得到了显着提升。原本因为机器故障而产生的生产停滞现象大幅减少,生丝的产量和质量都有了新的飞跃。同行们对这次合作攻关的成果赞不绝口,对苏半城的领导和组织能力也更加钦佩。